在現(xiàn)代工廠中,為了能夠有效地利用時間,為了能夠使各類工種進行有效地配合,帆布輸送帶是一種經(jīng)常被使用的材料。那么,對于帆布輸送帶,您有多少了解呢?今天我們就一起聊聊有關(guān)帆布輸送帶的一些事情。以下關(guān)于“帆布輸送帶之問題與解決方式的分析”的介紹。

【帆布輸送帶出現(xiàn)斷裂的原因】
帶式輸送機在實際生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)的輸送帶橫向斷裂問題為背景展開,分析了工程中諸多橫向斷帶的原因及其嚴重后果,結(jié)合當(dāng)前斷帶保護措施的一些不足,對帶式輸送機的斷帶過程進行了動態(tài)模擬,并運用有限元分析軟件對鋼絲繩芯輸送帶進行了一定的理論研究.主要內(nèi)容概括如下:
(1)研究輸送帶的物理特性,根據(jù)其粘彈性特征建立動態(tài)分析所需的輸送帶動力學(xué)模型.重點討論幾人獄welZ模型,Kelvl.n模型和標(biāo)準(zhǔn)線性三種粘彈性模型,比較各自的優(yōu)缺點,選擇適合斷帶動態(tài)分析的輸送帶模型.推導(dǎo)基于懸垂度的輸送帶等效彈性模量表達式,并通過實例定量分析,研究懸垂度對等效彈性模量的影響以及其他影響因素.
(2)研究動態(tài)分析時托輥和滾筒的計算質(zhì)量與旋轉(zhuǎn)質(zhì)量的關(guān)系,并推導(dǎo)等效關(guān)系式.建立帶式輸送機系統(tǒng)的離散動態(tài)分析模型,包括輸送帶,驅(qū)動系統(tǒng),改向系統(tǒng),張緊系統(tǒng)的簡化分析模型.研究采用龍格一庫塔法對帶式輸送機斷帶故障的數(shù)值分析,并進行實例仿真分析,重點研究斷帶后輸送帶的下滑和卷曲現(xiàn)象的產(chǎn)生及其影響因素.
(3)研究采用有限元分析軟件來代替?zhèn)鹘y(tǒng)實驗手段分析輸送帶的力學(xué)性能.在ABAQUS環(huán)境下建立鋼絲繩芯輸送帶模型,重點討論利用簡化的圓柱形鋼絲繩代替扭轉(zhuǎn)形鋼絲繩的誤差.通過軟件計算輸送帶的彈性模量與實驗值對比,驗證該模型的可信度.研究鋼絲從輸送帶中被拔出的力學(xué)行為.
(4)研究鋼絲繩芯輸送帶斷芯的原因,將前面ABAQUS中所建的輸送帶有限元模型拓寬到帶內(nèi)鋼絲繩斷裂情況,并分析輸送帶在斷芯后的力學(xué)性能與斷裂形式的關(guān)系.
【怎么改進帆布輸送帶設(shè)計的缺陷】
在工作時,纏繞輸送帶鋼絲繩用工字輪安裝到錠子軸上,并被軸向定位,借助于插入到定位孔之內(nèi)的定位銷傳遞動力,使工字輪隨錠子軸同步旋轉(zhuǎn),為鋼絲繩提供張力。
在調(diào)試過程中,錠子軸上的定位銷與工字輪內(nèi)的定位孔配合欠佳,出現(xiàn)定位孔“豁口”現(xiàn)象,造成旋轉(zhuǎn)動力無法傳遞,使工字輪不能正常工作,錠子輸空轉(zhuǎn)原因分析。
纏繞輸送帶鋼絲繩用工字輪是鋼絲繩廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,為A型。寬為B=39Omm,定位孔直徑中18mm;錠子軸有效工作長度L二410mm,定位銷直徑小14mm;錠位銷有效工作長度L’二15mm。
由此可知,錠子軸與工字輪間間隙過大,即L比B大,其理論差值為:L一B=410一390二20mm,即工字輪在錠子軸上輪向竄動量值為Zomm,而定位銷L’=1smm,因此當(dāng)工字輪在錠子軸竄至外側(cè)位置時.軸上的定位銷與工字輪上的定位孔脫離.傳遞動力失效。
在軸與孔逐漸脫離的過程中,使定位孔豁變型或豁壞。為解決工字輪軸問竄動問題,我們在原有錠子軸上安裝一個寬19mm,內(nèi)徑中56mm,外徑中75mm的擋圈,防止軸向竄動。
為裝卸方便,我們設(shè)計出工字輪在錠子軸上理論竄量為20一19=lmm,擋圈內(nèi)外徑尺寸也是考慮到了錠子軸直徑和擋圈端面需適當(dāng)?shù)慕佑|面積等因素。為解決工字輪定位孔豁口問題,我們設(shè)計了所示的加強塊。把它安裝到每個錠子軸定位銷和木質(zhì)工字輪定位孔之間,效果很好。
以上關(guān)于“帆布輸送帶出現(xiàn)斷裂的原因”和“怎么改進帆布輸送帶設(shè)計的缺陷”的介紹,希望能讓您了解“帆布輸送帶之問題與解決方式的分析”帶來幫助。